
水平,實現(xiàn)節(jié)能增效?近期,陜鋼集團龍鋼公司軋鋼廠一線技術(shù)人員以“系統(tǒng)成本再降100元”為出發(fā)點,從能源消耗著手,運用技術(shù)節(jié)能等手段,降低煤氣消耗量,為“節(jié)能增效軋制”再添動力。
小改造,突破瓶頸增效益
孔板流量計是測量煤氣流量的關(guān)鍵設備,棒材三線加熱爐區(qū)域共三臺流量計,使用中發(fā)現(xiàn)加熱爐三段煤氣流量總和與總管流量相差太大,操作人員無法確定煤氣流量參數(shù),煤氣瞬時流量無法得到有效調(diào)節(jié),造成煤氣浪費。經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場觀察,發(fā)現(xiàn)加熱爐三段流量計測量孔板被煤氣嚴重腐蝕,孔板兩邊管道內(nèi)部堆積了大量的鐵銹灰塵等雜質(zhì),導致測量精度下降。
經(jīng)技術(shù)人員查閱資料,現(xiàn)場討論,決定將孔板從標準孔板改為圓缺孔板,并將原鑄鐵材質(zhì)更換為不銹鋼材質(zhì),從而增加了流量計的耐腐蝕性、穩(wěn)定性以及加熱爐煤氣流量的準確性,有助于提高煤氣利用率,減少不必要的煤氣損耗。
改造實施后,流量計準確率得到大幅提高,為操作人員提供可靠的數(shù)據(jù)支撐,經(jīng)測算此舉不僅可節(jié)約備件費用3萬余元,同時因顯示準確,操作可精準判斷,煤氣用量較改造前降低0.5立方米每噸,年可節(jié)約煤氣成本6萬余元。
新發(fā)明,節(jié)能增效再發(fā)力
原高線加熱爐鋼坯在監(jiān)控畫面中只顯示進料和空步,無法區(qū)分物料是熱坯還是冷坯。操作人員無法直觀進行控溫,只能靠爐膛整體溫度進行加熱,易導致煤氣消耗加大,造成爐體氧化燒損等問題。
針對這一問題,技術(shù)人員根據(jù)工藝要求對爐內(nèi)顯示畫面進行改進,將不同狀態(tài)的鋼坯用不同顏色標記出來,用紫色、綠色分別標記熱坯、冷坯,空步和標識位用紅色表示,并跟隨生產(chǎn)動態(tài)移動。這樣可直觀地顯示爐內(nèi)物料狀態(tài),有利于操作人員判斷,隨時調(diào)火控溫,保證每根鋼坯都加熱到位,從而減少煤氣空耗和氧化燒損。
此方法實施后,經(jīng)測試評估,高線煤氣較改造前降低1.02立方米每噸,氧化燒損降低了0.01%,年可節(jié)約費用15萬余元。(鄧子超 雷玉妙)
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